冶煉設(shè)備為0.51無芯感應(yīng)中頻爐,爐前配有快速化驗(yàn)設(shè)備,定期澆注試樣,做性能檢造型采用,32水玻璃硬化砂,鑄鋁模樣及芯盒。
造型工藝鑄件結(jié)構(gòu)材質(zhì)為尺寸精確,強(qiáng)度高,透氣性好,避免了在搬運(yùn)下芯過程中的損壞。
金鋼,鑄造應(yīng)力較大,鑄件易開裂,因此,澆道應(yīng)多而分散,沿肋板方向開設(shè)道。鑄件有局部熱節(jié)存在,需設(shè)冒口補(bǔ)縮,為提高冒口補(bǔ)縮效率,采用大氣壓力冒口,確保鑄件內(nèi)部無縮孔縮松缺陷。
下芯方法用劈模造好鑄件外型,再下芯組裝。下芯順序先把7芯鑲?cè)?1芯中4,8芯鑲?cè)?芯中形成兩個整體芯,然后依次方向以鑄件外型為基準(zhǔn),用芯頭定位;寬度方向以1芯為基準(zhǔn),用芯撐定位。這樣既能保證尺寸精確,又便于操作及檢根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu),采用組芯造型,32水玻璃硬化砂。鑄件兩端面4面和5面,要求垂直度2.5mm,不允許留起模斜度,因此,采用劈模工藝既保證了垂直度又便于起模,2 3.
砂芯設(shè)計鑄件結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,幾何尺寸要求嚴(yán),特別是呈6形的通槽意1.起模斜度2.模樣3.型砂4.砂箱於。分模線l,要求在1500mm長度內(nèi)3劈模造型各面的平面度4且意為非加工面。此處砂芯必須做成整體,才能保證精度,鑄件其他空腔分塊制作。為保證砂芯的精確度,芯盒用鑄鋁做成,并且經(jīng)過機(jī)械加工。砂芯用水玻璃砂制成,吹,2硬化后起模,這樣,砂芯3.鑄件缺陷及解決辦法鑄件在初期試制過程中,曾出現(xiàn)過彎曲變形裂紋粘砂等鑄造缺陷,我們經(jīng)過分析找出了原因,采取了系列工藝措施后,鑄造缺陷得到了解決,取得了令人滿意的效果。
1彎曲變形鑄件,面產(chǎn)生彎曲變形如不等,5.0面發(fā)生變形的原因是由冷卻快慢不致引起芯厚度大散熱慢,23板,增加了散熱面積冷卻速度較快,從而使,面產(chǎn)生拉應(yīng)力而產(chǎn)生凹面,相對面受壓應(yīng)力而凸起。
消除變形的工藝措施是在1芯盒上做出了58mm的反方向撓度,意打制中頻電爐塍止,打偏的小彎門在中頻感應(yīng)電爐打制過程中,有時會因操作問,使得堆禍出現(xiàn)打偏或打,現(xiàn)象打偏打指打制的增禍偏離或高出原先放置的位置。為防止出現(xiàn)這種情況除了坩堝放置時位置準(zhǔn)確壓鐵重量合理打爐時各處搗打用力均勾之外,還應(yīng)注意在坩堝打制初期,經(jīng)常觀察并及時調(diào)整坩堝的位置。本文介紹個小竅門供同行參考。
放人,調(diào)整好位置,用壓鐵壓好,在坩堝模和鋁制工作平臺各取點(diǎn)的間距離。
坩堝位置檢,意1.鋁制工作平臺2.感應(yīng)3.坩堝模在打制初期,經(jīng)常用卷尺或長度為6的根鐵絲進(jìn)行測量檢當(dāng)坩堝打制時出現(xiàn)打偏或打時,即點(diǎn)發(fā)生變化,而變成,比較,和,6,就可以及時觀察出坩堝各部位的壁厚變化,檢,出此時坩堝較原位置的偏離方向及偏離大小,以和,6相比較,就反映出此時坩堝右偏,并且偏離了這樣的距離。當(dāng)坩堝打時,利用此法進(jìn)行檢,可以及時反映出在垂直方向上較原先位置出的距離,以便采取相應(yīng)的坩堝調(diào)整措施,對坩堝進(jìn)行校正。為更加準(zhǔn)確,也可以在鋁制工作平臺和坩堝模之間多取幾點(diǎn)進(jìn)行測量,彼此互相驗(yàn)證。
調(diào)整坩堝位置的most佳時機(jī)是在打制初期。及時檢查調(diào)整坩堝位置,是防止坩堝打偏的有效以抵消鑄件變形,這措施很效。
面1推移座下,有時產(chǎn)生裂紋,長度規(guī)則的彎曲狀,屬熱裂6,這說明裂紋在液固轉(zhuǎn)變的高溫下已形成。鑄件在長度方向有5塊大砂芯,嚴(yán)重阻礙鑄件收縮,溫下剛凝固的鑄件強(qiáng)度低,在應(yīng)力作用下就易產(chǎn)生開裂。為此,在鑄件父40,防裂肋兩條,7.防裂肋在鑄件退火后去除。增加防裂肋后,鑄件再未產(chǎn)生裂紋,經(jīng)超聲波探傷,裂紋徹底消除。
粘砂鑄件0形槽根部及推移座兩長孔處,常有嚴(yán)重粘砂產(chǎn)生。此處砂芯長時間被包在溫鋼液中,加之砂芯尺寸小20,發(fā)生尖角效應(yīng),易產(chǎn)生機(jī)械和化學(xué)粘砂。工藝上解決粘砂的辦法是,加厚該處涂料厚度,增大砂芯圓角。,采用石灰石砂03代替石英砂。經(jīng)過試驗(yàn),粘砂缺陷有了很大改善,特別是石灰石砂,鑄件孔槽非常光潔,值得推廣應(yīng)用。
鑄件中有兩個45mmX55mm凹臺,為非加工配合面。初期試制時,此處產(chǎn)生嚴(yán)重粘砂,幾乎沒辦法清理,有的因此處粘砂造成鑄件報廢。為此我們設(shè)計了種成形冷鐵。制芯時鑲?cè)?芯中,相當(dāng)于局部金屬型鑄造,這辦法很效,不僅鑄出鐵是解決局部粘砂的好辦法。
按上述工藝鑄造的95件共計45擋煤板,經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn),全部達(dá)到技術(shù)要求。經(jīng)解剖鑄件,內(nèi)部組織致密,無縮孔存在。在額定壓力下做承載試驗(yàn),鑄件無屈服或斷裂現(xiàn)象。
實(shí)踐證明此工藝是合理可行的,采取的工藝措施是有效的。